近年来冶金行业的发展,也有着石灰回转窑的原因,石灰回转窑为冶金行业做出了贡献。在我国,冶金石灰一直是作为冶金炉料之一,起初并未引起太大的注意,特别是20世纪70年代以前,主要是平炉炼钢,对石灰质量并无特别要求。当时,炼钢厂(车间)都有石灰车间(工段),其装备主要是一般的使用焦炭作为燃料的石灰回转窑。这种石灰回转窑的操作水平较低,生产的石灰质量也较低,生烧、过烧量较大,石灰块度也较大,无石灰活性度的测定。
从上个世纪70, 80年代开始,氧气顶吹转炉逐渐成为主要的炼钢方法,转炉炼钢技术的提高,对冶金石灰回转窑石灰的质量要求也逐渐严格。特别是70年代中期,武钢“一米七”工程,为炼制优质硅钢片用钢,硅钢前工序对冶金石灰提出了较高的要求,在我国首次提出“活性石灰”的概念,采用了包括带有竖式预热器和竖式冷却器的石灰回转窑、原料石灰石洗石筛分等工艺、设备,冶金石灰产品的品质质量有了较大的提高。武钢活性石灰回转窑石灰工程生产的石灰可以达到:活性度约400mL;石灰硫含量<=0.02%;石灰残留CO2<=2.0%;石灰灰分<=2.0%。满足了武钢“一米七”工程硅钢前工序对冶金石灰的要求。
至此,采用优质活性石灰,已在冶金企业取得共识。众多企业兴建、改扩建优质高效的生产活性石灰的装备,冶金石灰产品的品质质量有了很大的提高,保证了冶金生产技术的发展和提高。可见石灰回转窑为冶金生产技术的提高做出了贡献,更多详情请咨询华冶重工相关工作人员。
相关阅读: